北京某科技有限公司的5吨带塞杆底铸中间包的中频感应炉容量为1000kW,该设备由一台整流变压器供电。整流变压器参数:容量:1600kVA;变比:10/0.66kV;接线组别:DY11;短路阻抗值为:6.78%。带塞杆底铸中间包的中频炉位于整流变低压侧,感应加热方式为三相全控桥式整流电路,负载在六脉冲波工作状态下运行,产生5.7.11.13次..特征谐波。
海文斯电气工程师去现场对该公司进行电能质量检测:
工程师傅用HE电能质量测试仪连续测量变压器低压侧660V线路的电压和电流。电能质量测量箱可将电压和电流监测输入计算机,计算机可直接输出各参数测量结果。海文斯电气工程师对中频炉的两种工况(加热状态和保温状态)进行了电能质量测量。
通过将测量结果与国家电能质量标准进行比较,分析得出中频炉的总电流失真率高达30%,大量谐波电流流入电网。其中5、7、11、13次谐波电流数值超过了国家标准限定值。5次谐波电流能占到基波电流的22%~23%,影响最严重;7次谐波电流约占10%;11次谐波电流占8%左右。同时,从无功功率趋势图中可看出,中频炉在运行状态下从电网吸收了大量无功。特别是在保温运行状态下,吸收过多的无功功率导致功率因数很低。为了解决中频炉在运行过程中向电网注入大量谐波电流的问题,滤波支路分别为不同频率的谐波设计。同时,考虑到设备的安全运行和节能需求,这种谐波处理方法还可以提高设备运行时的功率因数,为设备提供无功补偿功率。
中频炉加热状态滤波补偿设备投入前和投入后对比图如下:变压器0.66kV低压侧
滤波补偿设备投入前
滤波补偿设备投入后
0.66kV网测电流I(A)
952
802
0.66kV网测电压U(V)
650
665
视在功率S(kVA)
1068.4
923.4
有功功率P(kw)
935
922
无功功率Q(kvar)
517
50
功率因数cosψ
0.875
0.998
电流总畸变率THDi(%)
29%(276A)
8.3%(66.5A)
电压总畸变率THDu(%)
14%
4.8%
5次谐波电流(A)
24%(228.5A)
6.5%(52A)
7次谐波电流(A)
10.9%(104A)
3.8%(30.5A)
11次谐波电流(A)
8.4%(80A)
3.5%(28.1A)
中频炉保温状态滤波补偿设备投入前和投入后对比图如下:
变压器0.66kV低压侧
滤波补偿设备投入前
滤波补偿设备投入后
0.66kV网测电流I(A)
536
270
0.66kV网测电压U(V)
660
670
视在功率S(kVA)
612
314
有功功率P(kw)
301
313.4
无功功率Q(kvar)
533
19.4
功率因数cosψ
0.485
0.098
电流总畸变率THDi(%)
30%(161A)
18%(48.6A)
电压总畸变率THDu(%)
0.095
0.035
5次谐波电流(A)
22.6%(121A)
9%(24.3A)
7次谐波电流(A)
10.4%(55.7A)
6%(16.2A)
11次谐波电流(A)
8.2%(44A)
5%(13.5A)
北京该科技有限公司中频炉无功补偿和谐波治理经济效益分析:
功率因数从0.6提高到0.95以上,每年可节约电费33.6万元
提高了电能质量,预计每年可增加收益3万元左右
考虑减少设备发生故障的概率,预计每年节约维修费1万元
该装置预计每年减少损耗1万元
该设备每年投入运行后,总经济可达38.6万元,中频炉无源滤波节能补偿装置的投资成本可在一年内收回。若设备运行15年,则可创收益519万元。